目前分類:洪顥庭 (86)

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晚上,討論如何在公模上做分模面疊積製造母模,
然後考量到後續問題部份,
包含了z軸定位面、母模分模面、分模面如何定位、支撐架所要搭設的方式等
大約討論出兩條可以走的選擇
禮拜三會繼續討論細節。

為了之後小型成品熱成型需要,整理了熱壓爐。

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早上,禮拜二的模具進行脫模,
雖然過程中有點脫模問題存在,但仍然是順利脫模。
關於母模支撐架,也會和維德組長進行討論。

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確認上禮拜六膠殼稀釋劑的硬化現象如何。
發現在膠殼 a劑:稀釋劑:硬化劑 = 1:1:2 的比例去試驗,得到效果最好。
且調製膠殼時,按照順序加入a劑和稀釋劑攪判後,再加入硬化劑的順序,
可使膠殼表面光澤程度更好。

進行公模模具翻母模的積製,
主要是確保同學組員自行噴的pu2度底底漆能夠順利翻模。
並用上述比例調製膠殼,用倒的方式塗抹於公模上,
雖然膠殼被稀釋了,可是於公模表面的黏著力還算不錯,
比未稀釋的膠殼好加工處理多了。

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0429
晚上在新工場工作,裁切模具的備料,
因為完整的流程並沒有跑完,
之前跑的都是全部流程的一小部份,
所以模具半球仍需要重新翻一個新的母模。
裁切的備料包含了真空袋、release film、吸脂棉、玻纖、表面氈。

0503
白天,為了舊男八表面美觀,去把牆壁清理一下後塗水泥,
由於沒塗過水泥在牆壁的經驗,所以早上塗抹的區域有限。

下午,做膠殼稀釋的實驗,有鑑於未稀釋的膠殼流動性差,
在塗抺大面積的公模時,可能會有無法抹順的現象,
故稀釋該膠殼,使其流動性變好,易於塗抹,
但仍需試驗膠殼乾了以後,是否能承受150度的烘烤,而不發生龜裂的現象。
清掃水溝,並幫忙整理烤箱內的雜物,把各東西安置到位。

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4/24
舊男八小間房間清洗加拼地磚
4/26 
早上工廠整理兼出力搬運
下午裁切風機用的木板
以及舊男八的木工幫忙

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延續練習用噴槍噴pu2度底的練習...
目標是不要讓模面發生噴過多或是垂流的現象,
不過一旦發生了模面不小心噴過多而導致垂流,
那勢必要去想如何解困這個情況,
這部份會和組長討論並請教中華航太的專業人員。

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今天的工作主要還是練習噴槍的使用熟練度
為了要使PU2度底均勻地噴在模面上,
因此先將噴槍裝水噴在外面的地板上,
練習噴的手感,以及藉由水份揮發的程度來觀看是否噴的有無均勻。
練完後再噴在代木上。

同時從結構組那邊拿到了3塊積層失敗的碳纖維-三明治夾層版,
做為試噴的對象,並且觀察CFRP表面粗糙程度,
看之後噴車殼時,表面是否還要做一些處理。

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4/1 
主要測試pu2度底的噴模試驗,
pu劑和香蕉水的混合比多少比較好,
以及噴槍的調節閥的設定參數怎設比較好。

試驗的結果是,pu2度底和香蕉水 = 1:1效果比較好
另外就是,噴槍噴出去的狀況,不要霧化會比較好。

4/5
繼續練習噴模,
由於4/1發現沒混b劑,所以乾很久,但是效果也是不算太差。
所以4/5就a b劑 3:1 混合攪拌,再用等重的香蕉水去稀釋pu2度底,以方便噴模。
今天測試時遇到一些狀況,
1.首先是PU2度底,沉澱狀況佷嚴重,堵住了噴槍的流道,
原因在今天找到,是因為AB劑混合後立刻加香蕉水,造成反應不完全,而大量沉澱。
2.調參數噴模時,自己用眼睛看噴模好壞程度,和許偉德和馮瑞裕眼睛看的好壞程度不一樣,
所以之後三個人一起看著噴代木,然後來討論噴到的結果要如何才算好,
最後也有得到一個共識。

今天實驗的結果記錄,
1.A B劑混均勻,攪拌5-10後(看量),再混入等重的香蕉水,才不會發生沉澱現象。
2.噴槍參數設定,霧化程度閥關到最底,送氣閥大概轉一圈左右,並且模具和噴槍距離大約是40-50公分。
3.噴模面時,掃一次就好,速度要一致,倘若多噴一點時會發生垂流現象,表示噴的量太多了。
4.噴模面時,噴第一層的狀況,大致就決定了這個PU2度底噴的品質狀況了。

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早上切代木,切的尺寸為125 * 300 * 50
在切的時候發現鉅床的刀片某一邊有歪,
因此鉅出來的代木會有很明顯的段差刀痕。
接著用d5的鑽頭鑽代木的螺孔,接著再用M6 1.0的牙攻去攻螺紋。

下午跑把代木放置在cnc機台上跑NC-code,
而因為吸塵器吸力不強,於是將吸塵器內部吸進去的東西倒出來清,
由於裡面東西有點髒且味道不易散去,
預計下禮拜六會將吸塵器內部重新再整理一次。

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0325
今天和宋儒一起做直角規,做為定位平板用的實驗角規,
使用的材料會一鋁塊和鋁板,在兩塊接合的時候需要做出90度
工廠所找到的平板,用水平儀量過6個面,都是平的,
鑽床也用水平儀量過,找出最平的機台以鑽洞使用。
最後鋁板和鋁塊拼組時,因為拿到不是90度的直角定位器
結果拼組時變91度。
0327
巨亞機械公司運送烤箱到達現場,
在現場觀察搬運作業,以及施工狀況,
並且臨時叫了一台車來到工廠進行搬運。
0328
烤箱變壓器送到舊男八工廠,並且和廠商check最後電控測試的時間。


 

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今天主要工作是把噴過PU2度底的公模模具做翻母模的事。
流程大致為

處理公模表面補土
表面上五層三星脫模蠟
公模表面黏上Release film,以方便脫模
倒膠殼於公模上
黏表面氈二層於膠殼上
玻纖積層
上peer ply和吸脂棉
用release film包覆公模,以防膠.eposy黏於鐵板上
放真空抽頭,黏真空袋
確定密封後抽24小時以上以成型

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禮拜六白天去中華航太學PU2度底的使用方法,
並且詢問一些有關脫模方面的細節,以及相關的塗料。

下午進行備材工作,先裁切好玻璃纖維等積層材,等公模表面處理好之後,會開始進行積層的製程。

禮拜四開始進行的高溫脫模劑脫模實驗,禮拜六開始驗收成果,
比較4種脫模劑,比較的因素是:脫模程度、殘膠程度、成品表面程度、模具表面程度。
並且當天有得到不錯的結果。

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和組長討論模具定位問題,和定位模重做時的方向。
製作試驗高溫成型的脫模實驗板,以及切製試片備料。


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補3/4號工作日誌
3/4  帶兩個學弟操作CNC機器,主要目的是讓他們會獨立操作,
因此任務只是在旁邊看操作的時候會不會發生安全問題,
確認操作流程沒問題後,cnc的加工部份就可以派個學弟做。

3/8 工作目標用cnc洗出代木的兩個公模
早上教學弟用鉅床切代木,如何用鉗工工具去鑽螺牙、以及製作鎖固用的螺絲。
下午晚上則是用CNC機台銑出代木公模。

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和組長去興城街採買鋁塊,並且向添龍五金行老闆索取估價單,
內容為2把刀座(各6千多)以及8組夾具,
總計含稅後約1萬8千多元,需要報備教授。

向女九老闆娘採買調EPOXY所使用的紙杯,
教學弟如何使用CNC銑床。

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帶學弟做2層碳纖半球殼的製品,
主要目的是讓學弟熟悉碳纖維的製作流程。
翻閱CNC銑床的夾具型錄
並量測現有工廠的夾具尺寸,以確知要買那一種夾具的型號。

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單層CFRP半球實驗脫模完成,
試品不會黏住模面,且成品外表狀況不錯。

和處長組長討論工作事務

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早上    
和學弟去換CNC水槽箱內的切削液
母模表面砂紙處理
詢問奕祥學長,看是否有比較好的積半球碳纖的方法,於是決定再用學長的方法積第三個

下午
主要工作為積碳纖維半球的製品。

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早上  
找尋用三用電錶量3相交流電的方法
和學弟討論接下來要進行的進度和工作
下午  
量工廠的烤箱、熱壓爐的配電,確定是3相220伏特交流電
預計將成品拔模,發現epoxy 24小時沒乾仍黏黏,因此拿去做烘烤處理
購買太古油

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早上  積半球的碳纖維,不過這次只積一層,試看看層數是否會影嚮脫模難易程度
下午  清理CNC的切削液水箱。

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